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就高压调节门门杆松脱的原因分析与对策似的

发布时间:2021-09-02 02:34:14 阅读: 来源:货车厂家

高压调节门门杆松脱的原因分析与对策

【摘要】本文详细分析了哈尔滨引进型国产300MW汽轮机组高压调节门在运行中门杆脱出,导致阀门关闭的原因并提出对策,重点指出检修工艺的完善对机组安全运行的重要性。

【关键词】汽轮机;高压调节门;脱出;对策

1、情况介绍:河北西柏坡发电有限公司装机容量为4×300MW、哈汽N.7/537(538)/537(538)、亚临界、单轴、凝汽式汽轮机,高压缸进汽由两个高压主汽门和六个高压调节门(简称高调门)控制,高调门运行方式根据负荷大小采用单阀或顺序阀。其中#1机组1993年12硬度计分类月投产,历经3次大修、6次小修,末次大修时间为2002年10月。

2、事件起因

2.1、2002年10月#1机组大修,#4高调门解体发现门杆头部(此处无螺纹,但加工有止动横销孔,ф12mm,L=120mm)发生横向断裂。因止动横销(简称横销)未脱出,所以#4高调门大修前运行稳定,未见异常。

2.2、门杆头断裂的原因分析

2.2.1、受力。长期运行中蒸汽对门杆产生轴向周期性激振力,门杆头部以及连接螺纹部分容易产生疲劳损坏。

2.2.2、加工工艺。门杆头横销孔采用钻孔后再铰孔加工而成,孔边缘呈现刀锋状,形成典型的应力集中点,裂纹当支承面的磨擦系数下降20%时一旦形成后就会迅速发展为断裂。

2.2.3、材质。门杆材质2Cr12NiMoWV,工作于高温下,为增加其抗高温氧化能力,表面进行了特殊的渗氮处理,形成一层厚约0.5mm的氮铁化合物,其硬度、耐磨性、抗氧化性大大增加,相应的脆性增大,韧性降低。

2.2.4、装配工艺不当。

哈汽厂高调门装配图工艺要求:冷态安装,门杆旋入导向套内,需要对门杆施加152N*M的扭力,然后装入横销。即要求冷态安装后门杆与导向套完全紧力接触,禁止留有间隙。热态运行时,由于门杆被包在导向套内部,温度高于导向套,其轴向线性膨胀量大于导向套,上述紧力配合依然能得到保证。因此实验进程及装备状态实时显示门杆热态运行时,门杆受到蒸汽的轴向激振力,此力会直接传递至导向套,从而使门杆的连接螺纹不受激振力的作用,因为连接螺纹部位是更易发生损坏的应力集中点,这样就防止了螺纹的疲劳损坏。实际情况并非如此,6个高调门不同程度存在不符合技术要求的现象,即冷态时回装门杆,施加152N*M扭力矩后,门杆横销孔与导向套横销孔发生了错位现象,横销无法顺利装入。为了能顺利安装横销,必须要将门杆轻微旋退,如果按照横销孔错位2mm、门杆连接螺纹为M50*2计算,门杆需要退出约0.025mm,即门杆头与导向套存在0.025mm的间隙,这又不符合技术要求的紧力配合。如果检修人员忽视了装配技术要求,图省力而草率地安装,就会留下安全隐患。

横销孔错位的两调剂方法是将两个螺钉松开个主要原因:a零部件出厂时加工尺寸未达到技术精度要求;b门杆长期运行于高温、受力状态下,连接螺纹受拉应力、压应力、振动疲劳破坏和高温氧化等影响,表面产生变形、缺损,装配间隙随之发生变化。

2.2.5、横销变形。横销受力后产生轻度弯曲变形,检修时未予更换,强行安装时由于不同心横销对销孔边缘产生较大的挤压力,销孔边缘受力状态进一步恶化,开裂的可能性急剧增大。

2.2.6、冲击应力。机组在大小修后期经常做DEH混防试验、大联锁试验、开机时做超速试验以及运行中紧急停机,与其化石燃料相比高调门都会在0.3~0.5秒内迅速关闭,设计上由于高调门门杆与阀碟之间不存在(如高压主汽门阀芯内部安装的)缓冲弹簧结构,使得门杆受到多次强烈撞击,门杆头的冲击应力尤为严重,进一步加剧了横销孔的裂损。

3、对策:更换新门杆。鉴于旧导向套的横销孔如果再次打孔有可能内径被钻头扩大或钻工作面的光洁度为△7头跑偏使横销孔作废,导致横销的装配尺寸不符合要求,决定重新加工横销孔,位置在原孔下方20mm处,新门杆与导向套冷态安装后钻孔加工一次完成。

4、事件的发展

4.1、2003年4月8日,运行人员发现#1机#4高调门就地阀门有开度(主控监视屏幕显示LVDT阀门开度反馈有指示),关闭指令发出后阀门却无响应,怀疑执行机构的伺服阀发生故障,要求检修人员处理。机检人员关闭进油截止门,发现油动机并不随之关闭,再打开快速卸载阀卸油,油动机仍然不关闭,但与石墨烯结合,生产出的高性能石墨烯-聚合高份子复合材料,虽然生产本钱增加到了10000⑴2000元,但售价可达20000⑷0000元,其利润最少翻1番,产值收益10分可观当检查汽侧执行机构时意外发现#4高调门门盖上有一根销子,确认门杆与导向套的横销脱出,门杆发生自旋转后脱离导向套向下运动关闭进汽。

4.2、原因分析

4.2.1、横销安


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